(谢文艳 杨志明 记者 许诺)截至7月2日,大庆石化化工运行二部合成气装置连续运行316天,突破历史最高299天,打破了国内首套以裂解焦油为原料的合成气装置长周期运行纪录。合成气装置的平稳运行,保证了丁辛醇装置的长周期和创效能力,目前,大庆石化每日生产丁醇产品233吨左右,辛醇产品385吨左右,每天可提质增效140余万元。
大庆石化积极固化“大平稳出大效益”理念,以提高平稳率为目标,全力抓好生产管控和设备保障,以精细生产操作保装置长周期,生产运行精益求精,以细致严谨的管控措施支撑企业高质量发展。
合成气装置为丁辛醇装置提供合成气原料,它的运行质量直接影响丁辛醇装置的创效能力,为保证高效产品的高负荷稳定生产,大庆石化化工运行二部、乙烯一部、乙烯二部在生产运行部的组织下,对影响合成气装置长周期运行的重要的条件气化炉烧嘴、原料焦油开展攻关,成效显著。
工艺烧嘴Z-1201是气化炉的核心设备,作用是为气化炉提供反应原料的通道。为延长烧嘴的常规使用的寿命,大庆石化成立了技术攻关小组,根据烧嘴材质、光滑度、通道是否畅通等方面,对要换掉的备用烧嘴进行“健康”体检。在烧嘴运行过程中,攻关小组及时跟进分析、研判,提出应对措施;在烧嘴“下线”后,针对每台检验测试情况及运作状况召开专题会进行总结分析,并不断与制造厂家沟通交流,提供较为可靠的数据支持,完善对旧烧嘴材质等方面的“升级”改造。
为了保障气化炉工艺烧嘴的平稳运行,技术管理人员固化重要参数,控制调整范围,加强合成气装置日常巡检与维护,及时有效地发现和处理了P1201入口三通渗漏、碳洗塔出口管线局部应力高、烧嘴冷却水泵电机故障、吸收塔压差波动、氧压机循环水流量波动等多项隐患问题。
针对原料油泵液压油高温易变质的问题,管理人员按时进行检查、及时置换。每天对原料油泵和工艺水泵测温、测振,每周联系设备维修中心对关键机泵采集频谱,主动诊脉,及时有效地发现设备故障。此外,管理人员每天对机组管线振动、温度进行监控,尤其是入夏以来,气缸出口温度上升,管理人员编制了气缸出口温度高应急预案,增加了对循环水流量和压力的特护检查。
针对焦油烧嘴高温、高压及强烈腐蚀烧蚀的工作环境,为延长工艺烧嘴常规使用的寿命,大庆石化依托航天火箭发动机技术基础及经验,在外氧烧嘴头部表明上进行超声速火焰喷涂碳航天耐高温热障材料,该材料具备良好的耐热腐蚀性,耐高温氧化性,可大大降低工艺烧嘴头部材料的损坏速度。
在焦油攻关过程中,乙烯一部将输转联合装置区的焦油储罐分析频次,由每日固定时间改为每次切罐前,方便化工运行二部跟踪了解焦油组分变化,及时对烧嘴各项参数做调整。
乙烯二部装置区通过调整轻、重燃料油采出保证配比合理,调整减粘塔操作等方式,并严格监控焦油产品冷却器急冷水侧阀门开度、每日一次化验分析采样,综合判断焦油粘度指标,及时动态进行调整,确定保证产品质量合格达到100%。